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ZINVERT系列高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)在水泥旋窯高溫風(fēng)機的應(yīng)用
時間:2008-12-22 10:58:30來源:zhangting
其中,i——液偶轉(zhuǎn)速比;
i[sub]e[/sub]——液偶額定工況點的轉(zhuǎn)速比,取0.97;
P額——電機額定功率,kW;
按上述公式計算,輸出720rpm時的損耗約為14.43%,再考慮到液偶的軸承摩擦損失、油路損失、鼓風(fēng)損失、導(dǎo)管損失等??偧s有25%的損耗,具有較大的改造節(jié)能空間。
對于旋窯系統(tǒng),高溫風(fēng)機至關(guān)重要,一旦出現(xiàn)故障將造成整條生產(chǎn)線的癱瘓,因此對節(jié)能改造方式的穩(wěn)定性與可靠性提出了更高標準的要求。通過與其他節(jié)能調(diào)節(jié)方式比較,變頻調(diào)速優(yōu)異的調(diào)速、起動和制動性能、高效率、高功率因素等特點 非常適合改造需求,用戶最終決議采用高壓變頻對高溫風(fēng)機進行改造。
近年來國內(nèi)高壓變頻器得到了快速發(fā)展,其性能已基本達到了進口產(chǎn)品的水平,且針對國內(nèi)電網(wǎng)實際運行情況在功能做了很大的改進與完善,完全滿足運行需求。
3、H橋多電平串聯(lián)高壓變頻介紹
3.1拓撲結(jié)構(gòu)
受功率器件進口限制,國內(nèi)高壓變頻器的拓撲基本采用的是多電平串聯(lián)結(jié)構(gòu)。
多電平串聯(lián)高壓變頻器采用若干個低壓變頻功率單元串聯(lián)的方式實現(xiàn)直接高壓輸出。其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
[align=center]
圖1 H橋多電平串聯(lián)高壓變頻系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖[/align]
3.2 功率單元結(jié)構(gòu)
功率單元主要由三相橋式整流橋、濾波電容器、IGBT逆變橋構(gòu)成,同時還包括由功率器件驅(qū)動、保護、信號采集、光纖通訊等功能組成的控制電路。通過控制IGBT的工作狀態(tài),輸出PWM電壓波形。每個功率單元在結(jié)構(gòu)及電氣性能上完全一致,可以互換。其電氣原理如圖2所示:
[align=center]
圖2 功率單元電路結(jié)構(gòu)[/align]
3.3 多電平串聯(lián)高壓變頻器的特點
其拓撲結(jié)構(gòu)的高壓變頻器具有對電網(wǎng)諧波污染?。豢蓪崿F(xiàn)冗余設(shè)計;輸入功率因數(shù)高,不必采用輸入諧波濾波器和功率因數(shù)補償裝置;輸出波形質(zhì)量好、不存在諧波引起的電動機附加發(fā)熱和轉(zhuǎn)矩脈動;dv/dt 低等特點,適用于普通電動機。
4、改造過程、節(jié)能效果分析
通過對本行業(yè)國產(chǎn)高壓變頻運行情況調(diào)查,行業(yè)用戶對Zinvert智能高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的寬電壓波動范圍、SCP抗短路技術(shù)、核心STT技術(shù)、完善的內(nèi)植變壓器及電機保護等功能給予了充分的肯定,最終決定采用Zinvert系列高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的ZINVERT-A6H1800/06Y的變頻系統(tǒng)對高溫風(fēng)機進行改造。
鑒于液力耦合器的在滿負荷運行時仍有3%的損耗及設(shè)備較大的維護工作量,此次改造采取去除液力耦合器,電機與風(fēng)機直接聯(lián)接的方式。對于去除液力耦合器的去除提出了兩種解決方案,一是去除液力耦合器,前移電機實現(xiàn)電機、風(fēng)機的直接聯(lián)接;二是用軸承箱替代液力耦合器實現(xiàn)電機、風(fēng)機的直接聯(lián)接??紤]到無論是移電機還是訂制軸承箱,都需要較長的改造周期,為在企業(yè)規(guī)定的時間內(nèi)按時完成整個改造項目,因此采用對液力耦合器進行改造的方式。根據(jù)液力耦合器的軸徑加工制造了一根通軸,取出液力耦合器的泵輪與渦輪,以液耦的外殼做為軸承箱放入通軸直接聯(lián)接電機和風(fēng)機,即可在最短時間內(nèi)完成電機、風(fēng)機直聯(lián)工作。
在旋窯小修前,Zinvert高壓變頻器運抵現(xiàn)場。由于設(shè)備出廠前在廠家試驗室內(nèi)已完成了系統(tǒng)的調(diào)試及1:1的滿負載試驗工作,在雙方技術(shù)人員的努力下三天即完成了系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、試車工作。按原有的操作規(guī)程進行起爐時,由于高溫風(fēng)機在生產(chǎn)工藝上的特殊性,造成了變頻器保護;在相關(guān)技術(shù)人員的努力下,找出了問題根源,并制定了相應(yīng)的措施,保證了改造的順利進行;投運后使旋窯系統(tǒng)各點的壓力波動幅值大大降低,旋窯運行非常穩(wěn)定。
從運行情況來看取得了較高的經(jīng)濟效益,在正常運行投料170T/H時高溫風(fēng)機改造前后運行數(shù)據(jù)如下表所示:

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