時間:2007-09-21 09:52:00來源:lihan



圖4 科氏力控制系統(tǒng)示意圖[/align]
PLC的型號為CPU222,屬于小型PLC, 但其指令功能非常豐富,能完成各種復雜控制功能。它具有8輸入/6輸出,共14個數字量I/O點??刂瞥绦虿捎肧TEP-7 Micro/Win32 V4.0 SP3編程軟件開發(fā)。
觸摸屏作為人機對話窗口,用于修改系統(tǒng)的工作參數,監(jiān)控系統(tǒng)的工作過程。它防護等級高(IP65),可用于惡劣的工作環(huán)境。觸摸屏的使用省去了復雜的控制面板和儀表顯示 。TP170A通過Protool/Pro cs V6.0為其組態(tài)。以通訊的方式讀取PLC內部相應寄存器上的數據、狀態(tài)及工作參數。
本控制方案中主要作用是從現(xiàn)場啟動設備,整定內部參數,顯示瞬時流量、累計流量,輸入參數的設定,上下限報警值的設定,流量實時趨勢曲線,在調試變頻器時,也可以通過趨勢來觀察效果。TP170A與CPU222通過9針電纜進行通訊。
當所有設備處于正常工作狀態(tài),測得的倉重信號經過變送器處理后,送入DCS和EM231。流量計下端帶有力矩傳感器及速度傳感器,測得扭矩與轉速信號經過變送器,由EM231模塊輸入至PLC,計算出實際流量,并且與設定值進行比較,經過PID調節(jié)后,通過EM232,控制變頻器的頻率從而改變給料機轉速,實現(xiàn)流量控制。
窯頭喂煤最大流量13t/h,窯尾喂煤最大流量15t/h。兩套喂煤的給料機及流量計所配電機功率相同分別是:5.5kW和1.1kW。
5 變頻器的選擇:
每套科氏力秤喂煤系統(tǒng)配有2臺變頻器,一臺拖動流量計中的測輪旋轉,另一臺控制給料機。變頻器要根據工藝環(huán)節(jié)的具體要求選擇性價比相對較高的產品。最后確定4臺變頻器都使用ABB公司的Comp-AC變頻器。為確保現(xiàn)場的快速調試,Comp-AC變頻器預置了多種應用宏。宏是一組事先預先定義參數集,應用宏將使用過程中所需設定的參數數量降至最少。選擇一個宏,所有參數和控制方式即自行改變。典型的應用宏包括:工廠應用宏,ABB標準宏,交變應用宏, PID應用宏,手動自動應用宏等。這些應用宏為用戶提供了方便的使用性能。
3.1 流量計變頻器
兩臺流量計的原理相同,為了保證計量精度,要求測輪啟動后能夠穩(wěn)定恒速運轉。廠家依照電機和傳動比計算出頻率應設定在45Hz,兩臺流量計的轉速相同,采用的變頻器也相同是 ACS 400系列。
3.2窯尾給料機變頻器
當回轉窯因故障停機時,分解爐要立刻停止喂煤。工藝上沒有其他特殊的要求,選擇具有V/F控制方式的變頻器即可,我們也選用了ACS400系列。
3.3窯頭給料機變頻器
當回轉窯因故障停機時,窯頭要少量喂煤,用于窯的保溫,喂煤量只有最大流量的1/8左右,為了保證在如此低流量狀態(tài)下喂煤的精確性,選用的是具有矢量控制功能的變頻器,型號是ACS550 系列。ACS550是最新推出的智能性變頻器,具有三種控制方式,即標量V/F控制、無傳感器矢量控制、轉矩控制,所以該款變頻器不僅能夠適合于最簡單的電機運轉,也可以同時滿足普通負
載和重載工作?!?
6 變頻器的安裝調試:
每套系統(tǒng)均帶有1個控制柜,為了減少變頻器對傳感器的干擾,除了控制信號(包括模擬信號和數字信號)需要使用屏蔽電纜,變頻器到電機的強電線也必須采用屏蔽電纜。
為防止煤粉易結露、起拱后,導致不下料情況的發(fā)生。給料機設計成能夠正反向轉動。用一個撥動開關控制它的轉動方向。將系統(tǒng)電源過開關后,接入到DI2,得電正轉,失電反轉。
應用不同的宏,手冊里有相對應的接線方式?;究梢园磮D接線。
做好變頻器參數的設置及調試工作是設備正常運轉的一個根本保障措施?,F(xiàn)場中出現(xiàn)的許多問題往往是參數的設置問題而與設備本身無關,由此可見,合理正確設置參數很重要。
參數的定義過程:
1) 起動數據。是將電動機的主要參數輸入到變頻器,包括電機的額定電壓、額定電流、功率、轉速等。
2) 輸入輸出端子的定義。根據設計好的接線圖用參數的方式定義數字量的輸入輸出和模擬量的輸入輸出。
3) 其他參數的定義,上述兩項定義好后,變頻器就可以使用了。為了更好的發(fā)揮變頻器的功能,還要定義一些其他參數。
表1 調試后修改的參數表
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表1 變頻器參數表[/align]
窯頭、窯尾給料機變頻器型號不同,但參數基本一致,只是窯頭的ACS550中起動數據組中多了一個參數電機控制模式9904,設置值為1,含義為無傳感器矢量控制模式。
7 使用效果
自去年3月份科氏力稱喂煤系統(tǒng)投入使用后,因其抗外界干擾能力強,計量精度高,通過觸摸屏觀察到的長期、短期趨勢都比較穩(wěn)定。對窯內熱工制度的有利。變頻調速和交流電機的應用使日常維護的工作量大大減少,因此造成的停機時間很少。這次技改項目非常成功。
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